O problema e a solução do 370 worm motor pequeno
1Introdução
370 worm pequenos motores são amplamente utilizados em muitos campos, como casas inteligentes, automação industrial, robôs, etc. devido às suas vantagens de pequeno tamanho, alto torque e estrutura compacta.em aplicações práticasNo que diz respeito ao sistema de navegação por satélite, o veículo pode também encontrar vários problemas que afectam o seu desempenho e a sua vida útil.
2、 Problemas comuns e suas causas
(1) Problemas de ruído
As fontes de ruído do pequeno motor 370 worm são diversas:
Distribuição desigual da engrenagem de minhoca: durante o processo de fabricação da engrenagem de minhoca, se a divisão for desigual, causará uma má malha com a roda de minhoca, resultando em impacto e vibração,e, assim, causando ruído.
Problemas de qualidade com rolamentos ou espaços livres inadequados do conjunto: O ruído da extremidade de baixa velocidade é frequentemente causado por má qualidade do rolamento ou espaço livre inadequado entre as coberturas do conjunto.Se os rolamentos tiverem defeitos, ou se o espaço livre entre as tampas não for rigorosamente controlado durante a montagem, causará ruído anormal durante o funcionamento do motor.
(2) Problemas de engarrafamento por alta temperatura
Quando a elevação da temperatura do motor excede 45 °C, este encontra-se num estado de alta temperatura e é propenso a bloquear.
Seleção inadequada: se a selecção do motor for desproporcional e operar sob sobrecarga durante muito tempo, o calor interno do motor continuará a acumular-se,A temperatura vai continuar a subir., e, finalmente, levar a interferência.
Problemas com a graxa lubrificante: uma graxa lubrificante insuficiente ou não qualificada resultará numa má lubrificação da superfície de malhagem entre o worm e o worm gear, aumento do atrito,e a geração de uma grande quantidade de calor, conduzindo a um engarrafamento de alta temperatura.
Outros fatores: a fixação apertada da tampa final da tampa irá agravar o desgaste e gerar mais calor; a velocidade de entrada excessiva também pode causar uma tensão significativa nos componentes internos do motor,levando a um rápido aumento da temperatura.
(3) Falhas de vibração
A vibração durante o funcionamento do motor pode ser causada pelas seguintes razões:
Separação desigual da engrenagem de minhoca e da distância do parafuso: se a precisão da separação da engrenagem de minhoca não for elevada e houver um erro na distância do parafuso, isso afetará a precisão da malhagem com a roda de minhoca,causando vibrações durante o funcionamento do motor.
A distância entre as superfícies dos cones do rolamento é demasiado pequena: o ajuste inadequado da distância entre as superfícies dos cones do rolamento pode causar mau funcionamento e vibração do rolamento.
A instalação do motor e do redutor não é concêntrica: durante o processo de instalação, se o eixo do motor e do redutor não estiver alinhado,causará uma força desequilibrada no sistema de transmissão, o que causará vibração.
3、 Solução
(1) Relativamente ao problema do ruído
Otimizar a tecnologia de processamento de engrenagens de minhoca: Adotar equipamentos e tecnologia de processamento de engrenagens de minhoca de alta precisão para garantir a separação uniforme das engrenagens de minhoca;Melhorar a precisão de malhagem entre a engrenagem de minhoca e a roda de minhoca, reduzindo assim o ruído causado por uma mal malha.
Selecionar rolamentos de alta qualidade e montagem razoável: Controle rigorosamente a qualidade dos rolamentos, escolha fornecedores de rolamentos respeitáveis e garanta um desempenho confiável dos rolamentos.Durante o processo de montagem, a distância entre a cobertura do rolamento é ajustada com precisão de acordo com a tecnologia padrão para garantir o bom funcionamento do rolamento e reduzir as fontes de ruído.
(2) Relativamente à questão do bloqueio a altas temperaturas
Seleção razoável: com base na carga de trabalho real e condições de trabalho, escolha o modelo correto de 370 worm motor pequeno para evitar a operação de sobrecarga de longo prazo do motor.Os modelos de motores de maior potência ou maior binário podem ser selecionados para satisfazer os requisitos de trabalho e reservar uma certa margem de segurança.
Melhorar as condições de lubrificação: certificar-se de que há uma quantidade suficiente e qualificada de graxa lubrificante no interior do motor; verificar regularmente a quantidade e a qualidade da graxa lubrificante;e reabastecer ou substituir prontamenteAo mesmo tempo, pode ser selecionada uma graxa lubrificante eficiente adequada à gama de temperaturas de funcionamento do motor para melhorar o efeito de lubrificação e reduzir o aquecimento por atrito.
Otimizar a montagem e o ajuste: ao montar a tampa final, controlar rigorosamente a distância de fixação de acordo com os requisitos técnicos para evitar o aperto excessivo.Controlar razoavelmente a velocidade de entrada para garantir que o motor funcione dentro da faixa de velocidade nominal e evitar um rápido aumento da temperatura causado por velocidade excessiva.
(3) Relativamente às falhas de vibração
Melhorar a precisão de usinagem dos componentes: para componentes-chave como o verme e o parafuso,reforçar a inspecção da qualidade para garantir que a sua precisão de separação e uniformidade de passo satisfaçam os requisitos de projeto, melhorar a estabilidade da malha do sistema de transmissão e reduzir a geração de vibrações.
Ajuste preciso do espaço livre do rolamento: durante o processo de montagem do motor, ajuste cuidadosamente o espaço livre da superfície do cone do rolamento para garantir que esteja dentro do intervalo adequado,assegurar o funcionamento flexível do rolamento e reduzir o risco de vibração.
Assegurar a concentricidade da instalação: durante o processo de instalação do motor e do redutor,são utilizados instrumentos de medição precisos e acessórios de montagem para controlar rigorosamente a concentricidade do eixo do motor e do redutor, assegurando o equilíbrio do sistema de transmissão e reduzindo eficazmente as vibrações.
4、 Casos práticos de aplicação
(1) Motor de cortina para o lar inteligente
No cenário de aplicação das cortinas domésticas inteligentes, uma determinada empresa utiliza um pequeno motor 370 worm para conduzir a abertura e fechamento das cortinas.Os utilizadores relataram que alguns motores produzem ruído intenso durante o funcionamentoApós investigação, verificou-se que a principal causa da má malhação com a engrenagem de minhoca era a precisão insuficiente da divisão da engrenagem de minhoca.Otimizando o processo de usinagem de engrenagens de minhoca, a empresa melhorou a precisão de cisalhamento e conduziu a triagem de qualidade e a melhoria do processo de montagem dos rolamentos, reduzindo efetivamente o ruído do motor e aumentando a satisfação do utilizador.
(2) Motor de transferência de material para linha de produção de automação industrial
Numa certa linha de produção de automação industrial, um pequeno motor 370 worm é utilizado para conduzir o dispositivo de transporte de material.O motor apresenta frequentemente falhas de bloqueio de alta temperatura, causando o desligamento da linha de produção e afetando a eficiência da produção.verificou-se que foi causada pela sobrecarga prolongada do motor e pela falta de graxa lubrificanteApós a adoção de uma selecção razoável, a substituição por um modelo de motor de maior potência e o reforço da manutenção e gestão regulares da graxa lubrificante,O fenômeno de engarrafamento de alta temperatura do motor melhorou significativamente, e a linha de produção foi capaz de funcionar de forma estável.
(3) Motor de pequeno robô de reconhecimento
Um pequeno robô de reconhecimento desenvolvido por uma certa equipa de investigação, equipado com um pequeno motor 370 worm, experimentou vibrações significativas e movimentos instáveis ao andar em terreno complexo.Após análise técnica, determinou-se que o problema de vibração era causado pelo desalinhamento da instalação do motor e do redutor, bem como pela separação desigual do passo do verme e do parafuso.Reajustando a posição de instalação do motor e do redutor para assegurar a concentricidade do eixo, e a otimização do processo de usinagem de minhoca, a precisão da separação e passo foi melhorada,Melhorando significativamente a estabilidade de marcha do robô em terrenos complexos e completando com sucesso várias tarefas de reconhecimento.
5、 Conclusão
Embora o pequeno motor 370 worm possa encontrar problemas como ruído, interferência de alta temperatura e vibração em sua aplicação,através de uma análise aprofundada das causas dos problemas e soluções específicas, como a otimização da tecnologia de processamento de componentes, selecção racional, melhoria das condições de lubrificação e montagem precisa, estes problemas podem ser eficazmente resolvidos, melhorando o desempenho e a fiabilidade do motor,e garantir o seu funcionamento estável e ampla aplicação em casas inteligentes, automação industrial, robôs e outros campos.