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Motor DC com Engrenagem Helicoidal JGY-370: Análise de Problemas e Soluções de Otimização

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Motor DC com Engrenagem Helicoidal JGY-370: Análise de Problemas e Soluções de Otimização

June 6, 2025

JGY-370 Worm Gear DC Motor: Análise de problemas e soluções de otimização

No domínio dos equipamentos médicos, um sistema de alimentação de alta precisão e baixo ruído é crucial para assegurar o funcionamento estável dos dispositivos.uma empresa especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inteligentes introduziu o motor JGY-370 worm gear DC em sua nova cadeira de rodas elétrica, melhorando significativamente o desempenho do produto e a experiência do utilizador.A equipa de I&D deparou com vários problemas que tiveram um impacto significativo no desempenho do produto e na experiência do utilizador.Após análise e otimização aprofundadas, estes problemas foram eficazmente resolvidos.

I. Antecedentes

A empresa se dedica ao desenvolvimento de cadeiras de rodas elétricas inteligentes para atender à demanda por dispositivos eficientes, confortáveis e de baixo ruído em hospitais e centros de reabilitação.Durante a fase inicial de ensaio do produto, a equipa de I&D constatou que os motores tradicionais geraram ruído considerável durante o funcionamento e apresentaram um binário de saída instável sob elevada carga,que afetaram o desempenho geral do dispositivo e a experiência do utilizador dos doentesPara resolver estes problemas, a equipe de P&D começou a procurar um motor em miniatura de alto desempenho e, finalmente, selecionou o motor de corrente contínua JGY-370.

II. Descrição do problema

(1) Problemas de ruído

Durante a operação, o motor produziu níveis de ruído relativamente elevados, especialmente quando funcionando a baixas velocidades, o que foi particularmente perceptível.Isto não só afetou a experiência do utilizador, mas também teve o potencial de causar poluição sonora no ambiente silencioso dos hospitais e centros de reabilitação.

(2) Saída de binário instável

Sob alta carga, o binário do motor flutuava significativamente, resultando em um processo de condução desigual para a cadeira de rodas.Isso não só afetou a eficiência operacional do dispositivo, mas também levantou preocupações sobre possíveis problemas mecânicos a longo prazo.

(3) Problemas de dissipação de calor

Após uma operação prolongada, a temperatura do motor aumentou, afetando a estabilidade e a vida útil do dispositivo.Isto foi particularmente evidente durante a utilização de alta frequência e poderia conduzir ao sobreaquecimento e desligamento automático do dispositivo.

III. Análise de problemas

(1) Problemas de ruído

O ruído originou-se principalmente da malhagem do engrenagem de minhoca e da vibração da carcaça do motor.Mas cada evento de malha liberou uma quantidade significativa de energia, o que resulta num ruído mais perceptível.

(2) Saída de binário instável

A instabilidade na saída de binário provavelmente se deve a um algoritmo de controle impreciso que causou flutuações significativas de corrente quando a carga mudou, afetando assim a entrega de binário.Pode ter havido falhas de projeto no sistema de transmissão da engrenagem de minhoca do motor que levou a uma transferência de binário desigual.

(3) Problemas de dissipação de calor

A má dissipação de calor deveu-se provavelmente a um design de arrefecimento inadequado no motor, impedindo que o calor fosse efetivamente dissipado.aumento da temperatura interna do motor durante uma operação prolongada, afetando o seu desempenho e longevidade.

IV. Soluções

(1) Optimização do ruído

  1. Melhoria do projeto do engrenagem: Substituição de engrenagens de minhoca tradicionais por engrenagens de minhoca de alta precisão para otimizar o ângulo de malhagem, reduzindo o ruído durante a malhagem.
  2. Materiais de isolamento sonoro: Adição de materiais de isolamento acústico, tais como almofadas de borracha ou esponjas de absorção acústica, no interior da caixa do motor para absorver o ruído gerado durante o funcionamento.
  3. Optimização da instalação do motor: Garantir que o motor esteja firmemente fixado durante a instalação para reduzir as vibrações da caixa, reduzindo assim os níveis de ruído.

(2) Melhorar a estabilidade do binário

  1. Optimização do algoritmo de controlo: Implemented a closed-loop control algorithm to monitor the motor's current and torque output in real-time and automatically adjust operating parameters according to load changes to ensure stable torque delivery.
  2. Módulo de compensação de binário: integrado um módulo de compensação de binário no sistema de controlo do motor para compensar dinamicamente a saída de binário através de algoritmos de software,redução das flutuações do binário durante o arranque e desligamento.

(3) Otimização da dissipação de calor

  1. Adição de dissipadores de calor: Instalação de dissipadores de calor na carcaça do motor para aumentar a superfície para dissipação de calor e melhorar a eficiência de arrefecimento.
  2. Optimização da estrutura interna: redesenhado os canais de fluxo de ar no interior do motor para adicionar furos de ventilação, garantindo uma efetiva dissipação de calor durante o funcionamento.
  3. Materiais condutores térmicos: Silicone condutor térmico aplicado a componentes-chave dentro do motor para transferir rapidamente calor para a caixa, melhorando ainda mais o desempenho de resfriamento.

V. Resultados da execução

(1) Redução do ruído

Após a otimização, o ruído de funcionamento do motor foi reduzido de 60 decibéis para 50 decibéis,Melhorar significativamente a experiência do utilizador e reduzir a poluição sonora no ambiente dos hospitais e centros de reabilitação.

(2) Melhor estabilidade do binário

A estabilidade do binário foi melhorada em 30%, o que resultou num processo de condução mais suave para a cadeira de rodas e num aumento notável da eficiência operacional do dispositivo.A estabilidade a longo prazo do motor também foi melhorada.

(3) Melhor dissipação de calor

A temperatura de funcionamento do motor foi reduzida em 20%, eliminando casos de superaquecimento e desligamento automático, e melhorando significativamente a capacidade de operação contínua do dispositivo.

VI. Conclusão

Ao abordar os problemas de ruído, estabilidade de binário e dissipação de calor do motor DC da engrenagem de verme JGY-370, a equipe de P&D resolveu com sucesso os problemas práticos encontrados na aplicação,Melhoria significativa do desempenho e da experiência do utilizador da cadeira de rodas elétrica inteligenteEstas melhorias não só resolveram os problemas imediatos, mas também forneceram insights valiosos para cenários de aplicação semelhantes.Espera-se que o motor JGY-370 desempenhe um papel significativo em mais dispositivos médicos, trazendo maior conveniência aos doentes e ao pessoal médico.
Contacto
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Mrs. Maggie

Telefone: 15818723921

Fax: 86--29880839

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